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循環流化床鍋爐旋風分離器耐磨損改造及效果
作者:天津鍍鋅廠    來源:www.bjtjly.com.cn    點擊數:   更新時間:2012年08月22 【字體: 】 

 

循環流化床鍋爐旋風分離器耐磨損改造及效果

吳劍恒   莊松田

(福建省石獅熱電有限責任公司   福建  石獅 362700

 

 

[內容摘要]  介紹兩臺35t/h 循環流化床鍋爐存在的旋風分離器磨損情況,對其磨損原因進行了分析,并采取了改造,取得了良好的效果。

[關 鍵 詞]  循環流化床鍋爐;旋風分離器;磨損;技術改造

 

 

 


  前言

某公司的235t/h循環流化床鍋爐自199812月投運以來,已累計運行32909h32312h,各項指標均達到設計要求。但旋風分離器磨損嚴重,先后更換3次中心筒和出口轉向室,并對筒體耐磨可塑料進行2次修補,費時費力又耗財,給正常的生產經營帶來較大的不良影響。

本文分析了這235t/h 循環流化床鍋爐旋風分離器(含筒體、中心筒、出口轉向室)的磨損原因,先后采取了更換分離器材質以及“龜甲網+純剛玉耐磨耐火可塑料”,取得了良好的效果。

 

  磨損情況

(一) 旋風分離器簡介

35t/h循環流化床鍋爐采用中溫分離技術,2個旋風分離器左右對稱布置在水平煙道出口。分離器采用下出灰、上排氣方式,分離后的煙氣通過布置在分離器上部的連接煙道引出,進入省煤器上部煙道。分離器與回料器之間設有儲灰倉,儲灰倉的灰通過回料裝置送入爐膛循環燃燒。

該直徑較小,分離效率較高,可提高鍋爐燃燒效率;設計入口煙溫為567,回料溫度遠低于煤著火溫度,不存在分離器內燃燒結焦等問題,利于鍋爐安全、連續運行。分離器結構簡圖見圖1

分離器入口截面為1950mm×340mm,設計煙速25.0m/s,用12mm厚的12Cr1MoV鋼板制成,入口處、四周及頂部焊有60mm長的φ6銷釘(密度174 mm×174mm),敷設70mm厚的耐磨可塑料。筒體通流部分直徑φ1620mm

1—分離器錐體  

2—分離器筒體

3—入口膨脹節

4—中心筒

5—出口膨脹節

6—出口轉向室

 

 

 

 

 

1  旋風分離器結構簡圖

 

中心筒直徑800mm,長度1887mm,厚度12mm,材質12Cr1MoV,額定工況下中心筒內的設計煙速為35.0m/s

出口轉向室用12mm厚的12Cr1MoV鋼板制成,出口截面為1288 mm×898 mm,設計出口煙速為14.3m/s

 

(二) 旋風分離器磨損情況

19999月,發現1#爐(已累計運行5538h)分離器漏灰,停爐檢查發現左側中心筒法蘭處被磨穿1個長152mm、寬12mm的口子,右側中心筒相同部位有1個長93mm、寬8mm的口子;左、右側轉向室法蘭處則磨有128mm×9 mm86mm×7mm的口子;其他部位也有磨損痕跡。檢修時,在磨穿部位外部加焊10mm厚的鋼板。

20002月春節檢修時,兩臺爐(分別累計運行8233h8119h)的中心筒和轉向室磨損嚴重,其中1#爐左側中心筒法蘭處被磨穿1個長862 mm、寬42mm的口子,中部被磨穿3372mm×24mm165mm×13mm146mm×11mm的口子(見圖2);右側中心筒相同部位則分別有356mm×22 mm170mm×12mm126mm×9mm的口子;中心筒還有許多深36mm的沖蝕點,局部沖蝕點已經連接成片。1#爐左、右側轉向室法蘭處被磨穿一個736mm×41mm650mm×27mm的口子。分離器入口處、迎流面等局部磨損嚴重,可塑料表層部分脫落。2#爐磨損情況類似。因此只能更換全部中心筒和轉向室,并對可塑料脫落部分進行修補。

2  中心筒磨損情況

 

從中心筒和轉向室的磨損情況可以清楚地看出,被磨損部位都是由內側往外壁磨的,同時煙氣流沖蝕軌跡清晰可見(見圖3)。

3  中心筒沖蝕情況

 

  原因分析

結合循環流化床鍋爐的燃燒機理[1],根據磨損情況可以判斷,分離器的磨損是受到含塵煙氣的高速撞擊和沖刷而造成的,即是一種沖蝕磨損。對于循環流化床鍋爐而言,沖蝕磨損的影響因素主要有粒子速度、粒子濃度、粒子顆粒度、環境溫度、材料性能及沖蝕時間等。根據有關試驗得出經驗公式:ε∝υ3d2p/2g,即:磨損率ε與粒子濃度p成正比關系,與粒子顆粒度d成二次方關系,與粒子速度υ成三次方關系[2]

由于影響分離器磨損的因素較多,其中部分因素是實際運行中產生的,簡要分析如下:

(一)燃料特性

入爐煤細粉所占比例過大,小于1mm的顆粒重量百分比達到47.44%(表1),遠高于設計值(30%);并且無煙煤煤質脆、強度低,煤粒在揮發份析出階段破碎和燃燒過程磨損、擠壓產生大量細粉,提高了分離器入口的飛灰濃度,增大磨損速度。

1  實際燃用煤種篩分特性

粒徑范圍

/mm

>8

83

31

10.6

0.60.28

<0.28

重量百分比/%

10.82

22.05

19.69

9.43

13.36

24.65

2 實際燃用煤種特性

組分

Var

/%

War

/%

Aar

/%

Car

/%

Qar net

/KJ·Kg1

設計煤種

3.69

12.73

15.35

68.56

22390

實際燃用煤種

3.58

8.00

26.91

61.51

20720

  影響及效果

(一) 煙氣速度

由于澆注1層耐磨耐火可塑料,使旋風分離器進口截面縮小為1920mm×310mm,額定工況下進口煙速增至27.8 m/s,增加了11.1%;中心筒內徑減為φ730 mm,通流面積減小11.50%,煙速增加到39.6m/s,增加13.0%;轉向室出口截面縮為1242mm×852mm,煙速增加到15.6m/s,增加9.3%

(二)煙氣阻力

由于分離器通流面積減少,提高了分離器進、出口煙氣速度,增大了分離器本體的阻力。在同等負荷下,引風機的電流也有所增加。

(三)分離效率

通過表3和表4可知,電除塵飛灰中d98μm的粒子含量由87.99%降低到38.50%,降低了49.49%;回料灰中d125μm的粒子含量由24.02%增加到56.11%,增加了32.09%。這表明,旋風分離器效率有所提高,降低了分離器后的飛灰濃度和顆粒度,從而減小了分離器的磨損率。

(四)磨損情況

20041月,對1#2#鍋爐旋風分離器(累計運行12096h11512h)進行檢查,除分離器入口、迎流面和中心筒法蘭處等處有小面積脫落、磨損外,大部分耐磨耐火可塑料表面仍基本完好,沒有明顯的磨損痕跡(見圖5)。這表明,雖然煙氣速度有所增大,但由于分離效率的提高,使飛灰濃度和顆粒度均大幅度降低,并且純剛玉耐磨耐火可塑料的耐磨性能遠遠好于12Cr1MoV鋼和310S耐磨耐熱不銹鋼,更能承受分離器劇烈的磨損。

5  中心筒磨損情況(改造后)

(五)鍋爐效率

由于分離效率的提高,電除塵飛灰d98μm的粒子含量大幅度降低,使大量的細顆粒參加循環燃燒,提高了燃燼度,使飛灰可燃物含量降低了2%5%,機械未完全燃燒損失(q4)降低了1.082.58個百分點(渣灰比按4060計算),鍋爐運行熱效率相應得到了提高。

 

  結論

運行實踐證明,純剛玉耐磨耐火可塑料的耐磨性能(表5)遠遠好于12Cr1MoV鋼和310S耐磨耐熱不銹鋼,更能承受分離器劇烈的磨損。

若鍋爐平均效率提高1.50%,按年運行5000h計算,每年可節約標煤350t,折合人民幣12萬元。

根據目前的磨損情況,改造后的分離器運行周期可以達到3年,并且可以對磨損嚴重的部分進行修補,以延長其壽命。每個周期可以節約維護費用25萬元以上,并大大減低了檢修人員的勞動強度。

本次改造從材料性能著手,使分離器磨損率降低,達到預期的目的。但是沒有解決入爐煤細粉多、回料裝置料位、負荷波動等問題。

 

[參考文獻]

[1] 岑可法,倪明江,等.循環流化床鍋爐理論設計與運行.北京:中國電力出版社,1998.

[2]姚佰洪,林觀振.HMS高耐磨磚在循環流化床鍋爐上的應用.福建熱能動力,200012.

 

[作者簡介]

吳劍恒(1975,男,工程師,1997年畢業于中國礦業大學機電學院,獲工學學士學位,主要從事電廠生產運行和技術管理工作。

莊松田1975~),男,大專畢業,主要從事電廠鍋爐管理與檢修工作。

 

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